CFG桩在陆丰核电站施工进场道路中的应用

时间:2013-11-29 分类:电力

  摘要:本文介绍了陆丰核电站施工进场道路中CFG桩的振动沉管施工工艺的特点、工艺流程、施工要点及质量控制措施。

  关键词:CFG桩,振动沉管

  

  陆丰核电站工程位于广东省陆丰市碣石镇,设计规模为6*100万KW。陆丰核电站施工进场道路起点位于碣石镇东北大路岭处的南碣公路,终点位于田尾山接核电临时进场道路,路线全长11.5公里,路基宽度:21.5m,双向四车道。

  该工程分三个标段,其中第Ⅱ标段路基工程中K4+700至K5+640段940米,地势平坦,为鱼塘和沼泽地,设计采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)对此段软弱地基进行复合地基处理,以提高地基承载力。

  1CFG桩软基处理主要特点和适用范围

  1.1主要特点

  1.1.1CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩(CementFly-ashGravelpile)的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩。

  1.1.2CFG桩常用的施工方法有振动沉管成桩、长螺旋钻孔灌注成桩。本工程采用振动沉管法施工,振动沉管法施工适用于多种地质条件,对桩间土具有挤(振)密效应。它是桩和桩间土、砂褥垫层及双向土工格栅一起形成复合地基。

  1.1.3路基荷载通过\"桩—网\"结构传至下卧土层,其中砂褥垫层为柔性垫层,有利于调整桩间相对变形,以满足地基承载力和工后沉降控制要求。

  1.1.4工艺流程清楚,设备简单,操作方便,工期能够得到保证。

  2.1.5施工造价低,施工安全、质量易于控制。

  1.1.6建筑隔震:褥垫层的设置有较好的基础隔震、抗震的效果。

  1.1.6环保意义:首先在桩体材料中大量使用粉煤灰等工业废料,实现了对工业废料的合理利用。

  1.2适用范围

  适用于公路、铁路路基持力层深度为10~25m的深层软土地基的处理,主要适用于粘性土、粉土、淤泥质土、人工填土以及无密实厚砂层等地质条件。

  2本工程主要设计参数

  本工程中水泥粉煤灰碎石桩桩身混凝土设计强度等级为C10,设计单桩承载力不低120KN,复合地基承载力不低于120KPa。CFG桩总桩数为19421条,桩径400mm,桩距为1.5m,梅花形布设,排距为1.3m,设计桩长11~15米,设计持力层为硬可塑状粉质粘土,桩顶铺设30cm厚砂褥垫层及双向土工格栅。

  3施工方法要点

  3.1施工准备

  (1)对K5+040~K5+640段沼泽地水面杂草等腐植物进行清除。

  (2)建立打桩平台。按设计要求的填料、宽度,对K4+700~K5+640段进行回填砂,回填高程+2.5m并充分碾压或注水密实;回填砂应采用中粗砂,细度模数不小于2.7,含泥量不大于5%。

  (3)施工测量:填砂完成并具备处理条件时,根据施工图按照南北向间距1.3m,东西向间距1.50m\"梅花型\"布设测放CFG桩位,定出每根CFG桩的中心点,并打入木桩(桩顶系红色标示物)与地面平齐,测量放样结果报送监理工程师审核、复测。

  3.2混合填料配制

  (1)严格选择原材料。水泥选用大厂生产优质32.5强度等级普通硅酸盐水泥,选择洁净的河砂、碎石、Ⅱ级粉煤灰等,碎石和中砂含杂质不大于5%,粉煤灰主要是改善拌和物的和易性,提高桩的施工质量。

  (2)混合料配比严格执行规范规定。施工前按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时严格按配合比配制混合料,以保证混合料强度达到设计要求。一般坍落度为30~50mm,成桩后浮浆厚度一般不超过200mm。

  3.3移机就位

  桩机就位须平整、稳固,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。采用活瓣式桩尖和D325mm桩管,桩尖对准桩位。

  3.4沉管造孔

  (1)沉管过程中注意桩机的稳定,严禁倾斜和错位。沉管过程中做好记录,激振电流每沉1m记录一次沉管所耗的总时间,严格控制最后30s电机的电流电压值,并对土层变化处理应特别说明,直到沉管至设计标高。

  (2)沉管过程中应使桩管保持垂直,垂直度小于1%,并观察沉管的下沉速度是否正常,沉管是否有挤偏现象,若有异常情况应分析原因,及时采取处理措施。

  (3)当沉管到达设计深度或持力层时,应判定该深度或贯入度是否已达到规范规定和设计要求,或是否符合试桩规定的要求,满足了这些要求和规定方可终止沉管。该工程控制贯入度标准为每30秒加压一次,最后30秒贯入度4~5cm。

  (4)沉至设计高程后,若仍未达到设计要求的进入持力层0.5m,应立即报现场监理工程师处理。

  3.5填料加密

  (1)沉管达到要求深度后,立即填灌桩芯混合料,尽量减少间隔时间。填料前检查沉管内是否吞进桩尖或进水、进泥,若存在则及时处理。

  (2)在沉管过程中可用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高后须尽快投料,直到管内混合料面与钢管投料口平齐。如上料量不够,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩桩顶、桩高满足设计要求。

  (3)控制管内混合料面不低于自然地面,填料量应按沉管外径和桩长计算出的体积再乘上充盈系数值(大于1.2)。

  3.6成桩

  (1)当混合料填加至钢管投料口平齐后,启动振动锤先振动5~10s,再开始拔管,边振边拔,每拔管1.0~1.5m,停拔留振5~10s,如此反复,直至沉管全部拔出。沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min。#p#分页标题#e#

  (2)沉管拔出地面后,若发现桩身填料超出设计顶面甚多或溢出地面较多,应及时核实充盈系数,若充盈系数小于1,则可认为桩身可能存在缩径或断桩隐藏患,应及时采取补救措施。

  (3)若发现桩身填料面低于设计标高,应立即补填填料使其顶面高于设计标高0.5m,并用振捣器振实。补填填料时,应将桩顶上的浮土清理干净,必要时可向孔内先插入钢模,再清理浮土。

  (4)确认成桩符合设计要求后用粒状材料或混粘土封顶,然后移机继续下一根桩施工。

  4质量控制与检查

  4.1质量控制措施

  4.1.1深入了解地质情况,采用合理的施工工艺。

  在施工过程中,成桩施工工艺对CFG桩复合地基的质量至关重要,不合理的施工工艺将造成重大的质量问题,甚至导致质量事故,而要选择确定合理的施工工艺必须深入了解地质情况。

  4.1.2合理设计打桩顺序。

  (1)在饱和软土中成桩,桩机的振动力较小,但当采用连打作业时,由于饱和软土的特性,新打桩将挤压已打桩,形成椭圆或不规则形态,产生严重的缩颈和断桩,此时应采用隔桩跳打施工方案。

  (2)在饱和的松散粉土中施工,由于松散粉土振密效果好,先打桩施工完后土体密度会有显著增加,而且打的桩越多土的密度越大。在补打新桩时,一是加大了沉管难度,二是非常容易造成已打桩断桩,此时,隔桩跳打亦不宜采用。

  (3)当满堂布桩时,不宜从四周转向内推进施工,宜从中心向外推进施工,或从一边向另一边推进施工。

  4.1.3严格控制拔管速率。拔管速率太快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,而拔管速率过慢又会造成水泥浆分布不匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混和料离析现象,导致桩身强度不足。故施工时,应严格控制拔管速率,正常的拔管速率应控制在1.2~1.5m/min。

  4.1.4控制好混合料的塌落度落度。大量工程实践表明,混合料塌落度过大,会形成桩顶浮浆过多,桩体强度也会降低。塌落度控制在30~50mm,和易性好,当拔管速率为1.2~1.5m/min,一般桩顶浮浆可控制在10cm左右,成桩质量容易控制。

  4.1.5设置保护桩长。使桩在加料时,比设计桩长多加0.5m,将沉管拔出后,用插入式振捣棒对桩顶混合料加振3~5秒,提高桩顶混合料密实度。另外,上部用土封项,增大混合料表面的高度即增加了自重压力,可提高混合料抵抗周围土挤压的能力,避免新打桩振动导致已打桩受振动挤压,混合料上涌使桩径缩小。

  4.1.6拔管过程避免反插。在拔管过程中若出现反插,由于桩管垂直度的偏差,容易使土与桩体材料混合,导致桩身掺土影响桩身质量,应避免反插。

  4.1.7加强施工过程中的监测。在施工过程中,应加强监测,及时发现问题,以便针对性地采取有效措施,有效控制成桩质量,重点应做好以下几方面的监测:

  (1)施工场地标高观测。施工前要测量场地的标高,并注意测点应有足够的数量和代表性。打桩过程中则要随时测量地面是否发生降起,因为断桩常和地表隆起相联系。

  (2)已打桩桩顶标高的观测。施工过程中注意已打桩桩顶标高的变化,尤其要注意观测桩距最小部位的桩。因为在打新桩时,量测已打桩桩顶的上升量,可估算桩径缩小的数值,以判断是否产生缩径。

  对有怀疑桩的处理。对桩顶上升量较大或怀疑发生质量问题的桩,应开挖查看并做出必要的处理。

  4.1.8检查桩尖活瓣的密封良好性。保证桩管在钻进过程中无淤泥进入管内,桩尖的活页应保持活动自由,无卡死现象。

  4.1.9桩体在施工中应确保连续,每根CFG桩均做好施工记录,记录中应包括:成桩时间、投料量、桩长、发生的特殊情况等,确保工作资料的真实性和完整性。

  4.1.10施工过程中,抽样做试块,试压28天抗压强度,每台机每个台班至少留取一组试件。

  4.2质量检查

  4.2.1施工结束后,对桩顶高程、桩数、桩长、桩位偏差、桩体质量进行检查。

  4.2.2桩身强度检测。对留取的桩身试件进行抗压强度试验,检查桩身强度是否符合设计要求。

  4.2.3桩身完整性检测。一般采用低应变法进行检测,检测频率不得少于总桩数的10%。

  4.2.4承载力检测。对单桩及复合地基承载力进行检测。

  5工程实施效果

  5.1检测结果

  5.1.1CFG桩低应变检测结果:共检测4480根,其中Ⅰ类桩1855根,Ⅱ类桩2435根,Ⅲ类桩190根。Ⅲ类桩处理方法:对1.5m内的浅层断桩采用接桩,对大于1.5m的深层断桩采用跑桩处理。

  5.1.2承载力检测:静载试验15根桩及15处复合地基承载力全部合格。

  

  5.1.3沉降观测。本段软土地基设两个断面观测,每个断面在桩顶和桩间土各设2个观测点,路基填筑完成后12个月观测结果如表5.3-1所示:

  表5.3-1各观测点的沉降值

  

  1#点2#点(桩间土)3#点4#点(桩间土)

  第一断面39mm57mm42mm60mm

  第二断面31mm62mm49mm53mm

  桩顶与桩间土的沉降值如表5.3-2所示:

  表5.3-2桩顶与桩间土的沉降值#p#分页标题#e#

  

  最小沉降值最大沉降值沉降差

  桩顶31mm49mm12mm

  桩间土55mm72mm17mm

  5.2实施效果

  陆丰施工进场道路CFG桩复合地基处理通过质量控制保证了施工质量和进度,经过2年的运行软基处理段路基及路面无开裂、下沉现象,说明CFG桩在本工程的应用获得成功。

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